设备工程部充分发挥专业优势,在厂区排水明沟维修工程中,通过优化施工管理,多维度挖掘降本潜力,有效控制了成本,助力公司降本增效。
在施工计划核实环节,专业技术人员深入施工现场,对每一个维修项目进行细致核实。在排水沟维修项目中,设备工程部首先实施了“走下去”计划核实,专业技术人员深入施工现场,对维修项目进行细致核实,区分出能用和损坏的盖板,杜绝了过修成本。据统计,通过逐一核查,成功降低了约460块盖板的更换需求,直接节约费用13.8万元,杜绝了因过修造成的维修费浪费。
在检修方案制定方面,专业技术人员“走进去”,深入研究项目特点,对检修内容精细化管理。在材料使用上,通过对排水沟按功能、区域进行科学区分,巧妙采用利旧材料、利库材料、报废材料,最终将实际材料费控制在1万元以内,大幅降低了费用。针对局部有车辆通行需求的明沟,设备工程部结合5S管理要求,对现场进行研判,通过对临时敷设的钢板进行标准标识改造,成功节约了改造费用。
施工过程中,设备工程部通过合理安排施工进度,实现“控得住”有效作业时间,降低施工成本。本次排水明沟维修工程日历工期15天,但经方案审核阶段对人机料法环等施工条件的核实与准备,将具体施工分开工清理及集中恢复两个阶段,实际施工时间成功压减至6天。这不仅提高了施工工效,还节省了费用,仅监护人环节就节省了1.1万元左右。
在日常管理中注重从长远角度考虑成本控制,“吃得透”规范标准。以排水明沟盖板为例,传统的混凝土材质盖板存在诸多隐患,使用寿命不长且易引发安全风险。经过深入研究和对比,有计划地将其更换为有色玻璃钢盖板,实现了长周期成本最优,为建筑物的长周期使用提供了有力保障,从根本上控制了全生命周期的维修费用。(高洪敏)