瞄准优化点合力增效

沧州炼化调整产品结构、充分利用闲置装置,一季度上市部分实现开门红

2016年04月19日 来源: 中国石化报  作者: 曹金龙 刘伟

      “原油优化组按照效益最大化原则,选择适合我公司加工的原油;催化剂优化组做好催化剂筛选,提高汽油产量和辛烷值,提高丙烯收率;燃料瓦斯优化组根据市场价格,做好燃料优化……”

      近期,沧州炼化质量处处长、生产经营优化办公室主任张云生格外忙碌,工作日志上密密麻麻地记满了优化团队要开展的工作。今年以来,沧州炼化通过调整产品结构、商储原油归还运作、利用闲置装置,促进企业提质增效。一季度,沧州炼化上市部分实现开门红。

效益为导向优化调整

      经济活动分析会不是统计分析会,不能只是简单的数字统计,要算细账,避免质量过剩和经济效益流失。沧州炼化树立效益为导向的原则,首先从月度经济活动分析会开始抓优化。

      他们集中各专业骨干力量成立优化工作组,下设15个专业优化团队,涵盖了原油、产品结构、重油优化、原料产品调和等生产经营的各个方面,旨在通过实施全方位优化提升,实现扭亏脱困目标。

      他们每周对可采购、可加工、可拼装的原油品种进行效益测算,按效益排队,选择多种原油组合。工作小组每周六讨论确定第三个月的原油采购建议计划。与此同时,他们围绕市场精准定位,优化调整产品结构,使柴汽比由去年同期的1.9降至1.3,汽油收率比上年提高4个百分点,并增产了液化气、丙烷、丙烯等产品。

      他们抓住国家从今年1月份起在北京、天津、河北等11省市全面供应国5车用柴油,河北市场需求旺盛的契机,进行国5车用柴油技术攻关。面对2号加氢换热器泄漏的不利影响,他们科学制定生产方案,消除了国5车用柴油生产的瓶颈,今年一季度生产该类柴油5.7万吨,为企业增加效益2000多万元。

      另外,沧州炼化实施商储原油归还运作,与商储公司沟通协调,使公司2月末库存成本每吨降低400多元,节约财务费用400万元。

上下一盘棋共同增效

      47830分,沧州炼化机械动力处水务专业副主任工程师钱连新带着工作日志,准时来到水务中心。从今年年初开始,机械动力处的工程师与基层单位结成对子,每天分别参加相应单位的班组交接班会,详细了解设备运行情况,一对一帮助车间处理设备问题。这是沧州炼化处室为基层服务共同增效的一个缩影。

      公司将节电工作列为效益优化点,以机泵叶轮切削、增上变频器等方式节电。在这一过程中,机械动力处与车间共同分析和解决问题,会同车间对机泵逐台核算。今年一季度,他们先后对车间的24台机泵实施改造,预计全年可节电423.37万千瓦时。他们更换了催化装置的两台故障变频调速装置,预计每年节约电费75万元。

      各单位也树立上游为下游服务、上道工序为下道工序负责的理念,加强上下游之间的衔接。2月中旬以来,聚丙烯车间采取措施解决制约装置生产的各类问题,将上游增产的丙烯在下游发挥效益。他们相继更换了3号聚合釜增压罐浮子胶圈及真空泵;拆卸维修回装聚合釜机械密封;合理调配自动包装码垛人员,配合机械手厂家人员对设备进行拆装和检查,订购损坏配件,装置生产负荷提高,聚丙烯生产量增加10%

内部深挖潜搞活经营

      317日,1号焦化装置在停运495天后投入运行,顺利生产出第一塔356吨石油焦。充分发挥闲置资产的增效作用,是沧州炼化着力转方式、调结构的一项重要优化措施。

      “这些闲置设备如果用好就是块宝。要摸清闲置设备底数,多想招数,让闲置资产发挥增效作用。公司对相关处室提出明确要求。

      他们对闲置4年多的1号加氢装置进行调研并实施检修,谋划利用该装置将焦化蜡油和催化柴油加氢进行加氢催化柴油回炼、焦化汽油改质,将柴汽比降到1以下。目前,该装置已完成检修进入开工阶段。他们还谋划利用闲置苯抽提装置改造后生产正己烷,已委托科研单位完成技术论证,将于4月底完成项目设计,6月份建成投用。随后,他们还将利用闲置的MTBE(甲基叔丁基醚)装置生产高附加值新产品,从而使闲置资产向提质增效、走向中高端转化。

      他们以全年运行成本降低20%”为目标,在集团公司批复指标的基础上压减费用总额1.12亿元。另外,针对95号汽油外售价格高、经济效益好的实际,他们对催化重整装置工艺指标实施优化,调整预分馏塔、蒸发塔、稳定塔的操作条件,将蒸发塔底碳六组分降至2.41%,将辛烷值由95提高到97,为下游油品出厂调和提供了更好的选择。

信息来源: 
2016-11-07