一条编织袋降低0.45元、减速机轴承国产化替代、外委工作转自干……作为炼油三部设备副经理,郑晶磊在专业牵头工作中拧紧管理成本“水龙头”,解锁提质增效“新密码”,带领设备团队从生产采购、设备管理、全员参与三个维度深耕细作,将降本增效的“蓝图”一笔一划绘成了真实可见的效益“答卷”。
生产采购“斤斤计较”控成本
“成本管控就得‘算细账’,一分一厘都花在刀刃上。”郑晶磊面对聚丙烯装置独立核算后“花钱必问效、投入必算账”的要求,他把目光率先锁定在了消耗材料与设备零部件的采购环节,带着设备团队开启了一场“货比三家、质优为先”的攻坚之旅。
聚丙烯包装袋是装置用量最大的消耗品之一。郑晶磊主动对接物资采购中心,牵头成立了包装袋供应商优化小组。那段时间,他带着大家从编织袋的克重、承重,印刷清晰度、缝合牢固度等方面逐一拆解、比对试用记录。
有次供应商送来的样品表面摩擦力小导致搬倒过程中容易滑垛,他当即要求供应商重新调整工艺,通过喷涂防滑油墨、改变包装袋表面PE涂层材料配比等措施,直到第3次样品改进试用后,才点头敲定合作。最终,成功引进新供应商,编织袋采购价每条降低0.45元,仅此一项,每年就为装置节省采购费用100余万元。
在聚丙烯包装袋的“配套搭档”缝包线上,郑晶磊同样挖出了“潜力”。“能不能用更细的线达到同样的效果?”带着这个疑问,他查阅了多种缝包线材质的参数,最终将原来的5股线改为3股长丝涤纶线。经过反复测试其抗拉强度,新缝包线不仅缝合牢固度未降,用量还直接减少40%——按每年5吨的使用量计算,相当于每年少买2吨缝包线,从小细节中挖出了效益。
不仅如此,设备零部件的采购也是块难啃的“硬骨头”,尤其是核心部件,长期依赖进口或固定供应商,价格居高不下。
以往,聚合釜密封更换采用原厂家密封,单套采购价格近3万元,他积极拓宽设备零部件的采购渠道,试着联系天津某厂家采购试用。为了监控运行情况,他每天早晚都要去现场查看密封的温度、振动值等数据,就连班组人员都调侃:“郑经理对待现场设备跟对自己家孩子一样上心。”经验证,两台密封运行情况平稳,无泄漏、无异常,采购价直接降低40%。
往复真空泵减速机的轴承更换,更是让郑晶磊算出了“新花样”。往年,装置一直使用进口轴承,单盘价格昂贵。他翻出近三年的检修记录,发现减速机运行工况稳定,轴承损坏多为正常磨损。“能不能开展基于设备分级的国产轴承替代工作?”他主动联系专业技术人员,针对型号、精度反复沟通,查阅资料了解差异,还专门到现场检查安装间隙。
更换前,他组织工艺、设备专业综合评估运行风险,制定“加强测温测振、关注设备运行”的特护措施。更换那天,郑晶磊守在现场,看着维修人员把轴承装进去,心里像揣了块石头。
“成了!”开机试运行时,他紧盯运行参数:温度46℃、振动值3.2mm/s,都在正常范围内。接下来的3个月,往复真空泵的运行数据一直很稳定,和使用进口轴承时没差别。
设备管理“精雕细琢”提效能
“设备少出故障、平稳运行,就是最直接的降本。”郑晶磊认为,设备管理不能只停留在“坏了修、修了换”的被动模式,要主动向前端延伸,运用“技术+管理”组合拳,让设备“少生病、不生病”。
聚丙烯往复真空泵曾是装置的“老大难”问题——由于运行工况中含有聚丙烯固体颗粒,泵体内部磨损严重,平均每月就要检修一次,气阀更是月月更换,每个气阀185元,一年光配件费用就不是小数目。
看着频繁启停的真空泵,郑晶磊急在心里:“不能一直这么修下去,得从根儿上想办法。”他按照“管设备必须管设备运行”理念,当即拉上工艺负责人刘伟一起蹲守现场。连续多天,他们跟着巡检人员记录泵入口压力、闪蒸釜液位变化,终于发现问题症结。
随后,郑晶磊牵头制定了一套“工艺+设备”的联合管控方案:延长闪蒸釜沉降时间,确保颗粒充分沉淀;每半月对布袋过滤器进行一次泄放,并对泵入口管道进行爆破吹扫——同时将这些措施纳入“定时事务清单”,由工艺、设备技术人员确认执行。
方案实施后,往复真空泵“打破”了每月检修的惯例,运行到第116天时才进行第一次维修。气阀更换数量从平均每月16个降到每三个月8个,折合每年减少配件采购费用约3万元。当巡检人员向他汇报“这泵比原来安静多了”时,郑晶磊笑着说:“不是泵变乖了,是我们把‘病因’找准了。”
有一次,聚丙烯自动包装线的机械手突然自停,排查发现是DSI板卡故障。由于这类板卡故障具有离散性和随机性,今天坏了,可能过半年都不再出问题。郑晶磊犯了嘀咕:“直接换新太浪费,能不能让旧板卡‘二次上岗’?”他调取了近一年的板卡故障记录,发现自动线使用频率高、对板卡稳定性要求高,而半自动线负荷低,对板卡性能要求相对宽松。
“把故障板卡降级用到半自动线上!”郑晶磊引入“风险维修”概念,降级使用,组织维修人员对故障板卡进行检测、修复,再安装到半自动包装线。现在,两条包装线运行都很平稳,不仅省下了买新板卡的钱,还让坏零件重新有了价值。
全员参与“点滴汇聚”创效益
“降本增效不是一个人的事,需要全员持续发力。”郑晶磊深知,单靠设备团队的力量远远不够,只有把全员积极性调动起来,让主人翁意识渗透到装置每个角落,才能形成众人拾柴火焰高的创效氛围。
今年2月,郑晶磊发现装置现场围堰、设备裙座有些地方油漆剥落,露出斑驳的底色。按照惯例,这类工作要外委给施工队伍,光人工费就要花好几万。
郑晶磊看着这些“小瑕疵”,心里打起了“算盘”:“这些部位不用深度除锈,我们自己就能做,既省钱又能增强大家的责任心。”他主动向单位申请,牵头组建一支由专业技术人员、党员、青年员工组成的“刷漆突击队”,利用工作空余时间,担任起了现场“美容师”。
“叉车经常经过的栏杆,要刷黄黑相间的警示色,间隔20厘米一道。”第一次刷漆时,大家都没经验。郑晶磊找安全人员借来《工业设备涂色标准》,先给大家做培训,并拿着滚筒给他家示范如何控制好涂刷厚度,将塔器裙座防火灰、围堰、钢结构基础、栏杆及叉车容易撞到的部位涂刷警示色的任务分到每个人。
这天主题党日,职工李淑海在刷到栏杆底部时,蹲得腿都麻了,郑晶磊递过去一瓶水,笑着说:“咱们多刷一块,就能多省一点外委费,值!”截至目前,突击队完成了近2000平方米的刷漆任务,不仅让装置区面貌焕然一线,还省下了外委费用。
“装置独立核算,就像过日子一样得精打细算,既要‘抱西瓜’,更要‘捡芝麻’。”炼油三部经理李进波在周例会上说道。“低老坏”问题是装置的“顽疾”,也是隐性的成本“漏洞”。郑晶磊从一次隔爆失爆检查中得到启发,组织班组开展专项排查:发现仪表电气接头防爆胶泥容易脱落导致失爆,就买来铝箔胶逐一包裹。
后来,他们又举一反三,对电缆桥架、静电接地、阀门手柄等“低老坏”问题进行专项治理:给桥架加防尘盖、给螺栓涂润滑脂、给手柄统一喷蓝漆……装置区面貌焕然一新,还减少了因“低老坏”导致的设备故障。
“设备管理是生产的关键环节,我们必须不断思考如何优化生产流程,提升设备全生命周期管理,才能让装置创造更大价值。”郑晶磊说,从生产采购的“斤斤计较”,到设备管理的“精雕细琢”,再到全员参与的“点滴汇聚”,装置单独核算不是“抠门”,而是对装置的负责,对岗位的坚守,更是助力公司高质量发展的底气。